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注水過濾器濾芯主體質(zhì)量可靠性試驗與改進(jìn)

   2007年02月07日 14:27  
摘要:結(jié)合采油現(xiàn)場實際,通過綜合分析濾芯失效的表現(xiàn)形式,將濾芯材質(zhì)、主體管壁厚度、過水孔密度作為影響濾芯主體現(xiàn)場使用壽命的三個可靠性主導(dǎo)影響因素,合理確定住極,科學(xué)設(shè)計試驗方案;通過對過濾器濾芯主體的篩選試驗,確定了經(jīng)濟(jì)合理、滿足現(xiàn)場需要的濾芯主體采用新型濾芯主體實現(xiàn)了在保持注水流量的同時,提高了濾芯的承壓強(qiáng)度,可靠性增強(qiáng)?新型濾芯主體在正常工作壓力環(huán)境中.使用時間平均為3()天,是改進(jìn)前的3倍一采用可拆洗式濾網(wǎng)結(jié)構(gòu),更換濾網(wǎng)方便快捷,減少了工人的勞動強(qiáng)度,可有效節(jié)約濾芯的成本投入.推廣應(yīng)用前景廣闊。
    一個產(chǎn)品能否滿足規(guī)定要求的特征,主要從兩方面考核:一是產(chǎn)品的性能是否達(dá)到滿足功能要求的各項技術(shù)指標(biāo):二是在丁作過程中能否繼續(xù)滿足功能要求 前者屬產(chǎn)品技術(shù)性能問題;后者是產(chǎn)品的可靠性問題,它研究產(chǎn)品滿足規(guī)定功能的可能性與T作時間的關(guān)系和不能滿足規(guī)定功能的原因以及改進(jìn)措施.因此可靠性是保證產(chǎn)品質(zhì)量的主要內(nèi)容。
    當(dāng)前,困際原油價格在高價位運行,油田生產(chǎn)企業(yè)一方面要采取有效的丁藝措施來維持高的開采效率.另一方面要適應(yīng)建立和諧發(fā)展社會和節(jié)約型 業(yè)的需要,減少環(huán)境污染.降低生產(chǎn)成本 河南油田屬我國東部老油田,2004年稀油老油田綜合含水達(dá)到92.4% ,可采儲量采出程度達(dá)到79.6% ,已進(jìn)入開采后期.老油井全面進(jìn)入水驅(qū)甚至三次采油階段: 為了彌補高采 液量帶來的地層能量損失,必須保證開采所需的大注入水量,同時要確保注入水不會因水質(zhì)問題給地層造成二次污染.對注入水的水質(zhì)有較高的技術(shù)要求。 此,在原油注水開發(fā)中,注水過濾器濾芯主體的現(xiàn)場可靠性直接影響著原油開采企業(yè)的牛產(chǎn)、經(jīng)濟(jì)和安全。油井采出液經(jīng)過脫水處理后所產(chǎn)生的大量丁業(yè)污水,通過一定的技術(shù)措施同注到地層,其目的一方面是為了zui大限度地利用水資源,同時也避免了T業(yè)污水外排造成環(huán)境損害。為滿足地層注水壓力和水質(zhì)的要求.處理后的T業(yè)污水在采油計量站用增樂泵加壓后經(jīng)注水過濾器過濾,輸送到注水井注入地層,以達(dá)到注水駱油的目的。
                             注水過濾器的使用現(xiàn)狀
    河南油田目前采用污水回注的方式進(jìn)行注水開發(fā). 回注污水中含有一定量的細(xì)粒徑懸浮物和浮油.為保證注水質(zhì)量.需要使用注水過濾器對回注污水進(jìn)行過濾處理.通過過濾器內(nèi)的濾芯將污水中的浮油、雜質(zhì)阻擋在濾芯外部的濾網(wǎng)上.使地層避免受到污染。
    注水過濾器由圓柱型外殼、濾芯組成.其工作原理參見圖1。過濾器外殼底端為出水口.與注水井井1:3連接:過濾器外
   
殼下部一側(cè)帶有進(jìn)水孔,與經(jīng)處理后的油井產(chǎn) 液污水計量站中的增壓泵來水口相接。濾芯主要由濾芯主體,上、下壓蓋.拉桿和濾網(wǎng)4部分組成,作業(yè)時將濾網(wǎng)裹在濾芯主體上.然后通過壓蓋和拉桿固定。濾芯主體通常是網(wǎng)狀的管型材料.是濾芯的關(guān)鍵部件,對濾芯的使用壽命起著至關(guān)重要的作用圖2為濾芯結(jié)構(gòu)示意圖。
   
注水過程中,污油和雜質(zhì)不斷被濾出堆積在濾芯主體外部的濾網(wǎng)上.堵塞過水孔,使濾芯主體內(nèi)外壓差不斷增大,當(dāng)壓差達(dá)到一定程度時濾芯主體被壓扁損壞 濾芯主體的頻繁更換.不僅增加了采油成本.對注水質(zhì)量、地層環(huán)境也產(chǎn)生了不利的影響。河南油田雙河油礦共有18口注水井安裝了注水過濾器,2003年共更換注水過濾芯816個(次),濾芯成本投入達(dá)106萬元。其中濾芯主體損壞507個,頻率zui高,占總數(shù)的62.3%(見表1),平均單井一年更換濾芯主體達(dá)28個,
由此可見.提高濾芯主體的質(zhì)量可靠性是急需解決的生產(chǎn)技術(shù)難題
 
該油礦所使用的過濾器總長為920mm,濾芯主體外徑為58mm、壁厚為1.2mm,其上均勻分布有直徑為5mm 的過水孔3500個.工作環(huán)境壓力在18~20MPa之間,濾芯主體材料為普通45鋼。通過全面分析濾芯失效的表現(xiàn)形式,結(jié)合過濾器的工作原理可以得知,濾芯主體材質(zhì)、管壁厚度、過水孔密度是影響濾芯主體質(zhì)量可靠性的重要因素。因此,我們把濾芯主體的材質(zhì)、管壁厚度、過水孔密度作為影響其可靠性的主要技術(shù)因素.設(shè)計出三個因素的不同位級及其配合,通過現(xiàn)場實驗對其進(jìn)行篩選,以揭示實驗對象在設(shè)計、制造中的缺陷. 客觀評價其可靠性,進(jìn)而優(yōu)選出經(jīng)濟(jì)合理、滿足現(xiàn)場需要的濾芯主體。
    實驗設(shè)計及其實施
    可靠性實驗是為了提高或證實產(chǎn)品(包括系統(tǒng)、設(shè)備、零部件及材料)可靠性而進(jìn)行試驗的總稱。壽命試驗是可靠性試驗的一個很重要的部分,是評價分析產(chǎn)品壽命特征量所進(jìn)行的試驗。針對上述問題.我們利用現(xiàn)有的下礦條件.在保證
濾芯過水量、注水壓力達(dá)到配注要求的前提下,對設(shè)計的不同濾芯主體實施可靠性篩選試驗.達(dá)到延長濾芯使用壽命的目的,針對上述的三個可靠性因素.依據(jù)采油隊現(xiàn)有的技術(shù)力量以及現(xiàn)場1=礦情況.首先我們分別確定三個位極,進(jìn)行試驗設(shè)計。正交實驗設(shè)計主要是應(yīng)用數(shù)學(xué)中的“均衡分散,整齊可比”的正交性原理,合理地安排有關(guān)的試驗方案。通過方案的實施.從多方面觀察、研究各因素在不同位極交互作用下對濾芯主體可靠性的影響程度,并確定試驗中的某種方案或因素的某種組合為*的設(shè)計方案。通過方案的試驗來確定zui終的工藝參數(shù)設(shè)計方案。因此,我們用正交設(shè)計來實施濾芯主體的可靠性試驗。
    我們將濾芯材料列為因素A,*位極A1=45鋼管、第二位極A2=35CrMo鋼管:濾芯主體壁厚列為因素B,*位極B1=3mm、第二位極B2=5mm;過水孔數(shù)量列為因素C,*位極C1=1200孔、第二位極C2=800孔。因素和級位確定后,選用L(2 )正交表(見表2)。此外,為使試驗結(jié)果具有可對比性.試驗井統(tǒng)一定在雙河油礦采油5隊23 站H40HD3井,并選定進(jìn)、 水口壓差為1.5MPa時,用濾芯主體的受損情況和過水能力(與配注量對比)來判斷實驗效果。
   
實驗1.A1B1C1:濾芯材料使用45鋼管,濾芯主體管壁厚度3mm.過水孔數(shù)1200孔。現(xiàn)場應(yīng)用18天后進(jìn)、出水口壓力表顯示壓差為1.5MPa,從過濾器內(nèi)取出濾芯發(fā)現(xiàn)中部變形 在更換濾芯之前,使用超聲波流量計測定過水量為88m3/日.達(dá)到該井日配注量72~88m3/日的配注要求。實驗2,A2B1C2:濾芯材料使用35CrMo鋼管,濾芯主體管壁厚度3mm,過水孔數(shù)800孔。現(xiàn)場應(yīng)用20天后進(jìn)、出水
口壓差為1.5MPa:從過濾器內(nèi)取出濾芯發(fā)現(xiàn)中部輕微變形。在更換濾芯之前,使用超聲波流量計測定過水量為70m3/日,未達(dá)到該井日配注要求
    實驗3,A1B2C2:濾芯材料使用45鋼管,濾芯主體管壁厚度5ram,過水孔數(shù)800孔?,F(xiàn)場應(yīng)用20天后進(jìn)、出水口壓力表顯示壓差為1.5MPa;從過濾器內(nèi)取出濾芯發(fā)現(xiàn)中部輕微變形。在更換濾芯之前,使用超聲波流量計測定過水量為70m3/Et,未達(dá)到該井Et配注要求
    實驗4,A2B2C1:濾芯材料使用35CrMo鋼管,濾芯主體管壁厚度5ram,過水孔數(shù)1200孔?,F(xiàn)場應(yīng)用30天后,壓差為1.5MPa,從過濾器內(nèi)取出濾芯拆開檢查發(fā)現(xiàn)濾芯整體完好無損。使用超聲波流量計測定過水量為88m3/Et,達(dá)到該井Et配注要求。
    綜合上述4個實驗,我們得到正交實驗結(jié)果如表3所示。比較使用時間和數(shù)I和Ⅱ的大小,第1、2列的因素位級Ⅱ比I大,說明了材料因素35CrMo管材優(yōu)于45鋼管材。壁厚因素濾芯主體厚度5ram厚度優(yōu)于3ram厚度。第3列的因素位級I比Ⅱ大,說明了過水孔數(shù)因素1200孔優(yōu)于800孔。極差只的大小用來衡量實驗中相應(yīng)因素作用的大小,第1、2列極差R=12,zui大;第3列極差R=4,比第1、2列極差
只=12小得多;這說明材料因素A和壁厚因素B是影響濾芯使用時間的zui主要因素,而過水孔數(shù)因素是影響濾芯使用時間的次要因素。
   綜上所述,通過正交實驗,第4號試驗方案實施結(jié)果表明:濾芯使用30天無變形,時間zui長;過水量也達(dá)到配注要求。這個方案是一個較優(yōu)的方案(參見表3)。改進(jìn)后的濾芯實物參見圖3。

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