詳細(xì)介紹
機(jī)械加工過程中有冷卻液、有機(jī)清洗液、噴漆廢水、電火花工作液等廢水排放。這些廢水量雖然很少但有機(jī)物濃度卻很高,其中冷卻液CODCr高達(dá)50000~300000mg/L,若不進(jìn)行處理直接排放會(huì)對(duì)環(huán)境造成嚴(yán)重的污染。隨著技術(shù)的不斷提高,乳化液的穩(wěn)定性越來越高,破乳越來越困難,這類廢水成分復(fù)雜、可生化性較差、且有一定毒性。
機(jī)械加工廢水水量少,水質(zhì)復(fù)雜,如果使用常規(guī)工藝,處理效果不穩(wěn)定,還會(huì)增加藥劑成本和危廢處置成本。針對(duì)此種廢水特性,蘇州榮軒環(huán)保**工藝,即低溫?zé)岜谜舭l(fā)+生化+MBR膜+RO,RO淡水出水回用到生產(chǎn)線上,RO濃水回到蒸發(fā)系統(tǒng)。這樣的*工藝*解決了機(jī)加工廢水難以處理達(dá)標(biāo),以及不穩(wěn)定達(dá)標(biāo)的問題。目前也有公司會(huì)把生化工藝去除,直接用蒸發(fā)+膜的工藝,這樣的工藝會(huì)存在*運(yùn)行COD累積的問題,以及蒸發(fā)出水還是會(huì)有些許的浮油,會(huì)給后面的膜帶來處理壓力。
蘇州榮軒環(huán)保在機(jī)加工廢水領(lǐng)域里,目前有20個(gè)項(xiàng)目案例在穩(wěn)定運(yùn)行,所以我們有非常豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn),對(duì)于整個(gè)工藝環(huán)節(jié)里可能會(huì)存在的問題都非常清楚,因此在前期設(shè)計(jì),生產(chǎn),安裝階段都可以規(guī)避問題,保證了后期設(shè)備的穩(wěn)定運(yùn)行。
案例描述:
江蘇某精密機(jī)械公司
廢水水量:10噸/天
廢水水質(zhì)如下:
序號(hào) | 污水種類 | 污水來源 | 排量 | 污染因子 | 備注 |
1 | 生產(chǎn)廢水 | 切削液廢水、清洗廢水、酸洗廢水 | 1m3/d | COD、SS等 |
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2 | 乳化液廢水 | 生產(chǎn) | 3m3/M | pH、COD、SS等 |
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廢水出水要求如下:
類別 | 項(xiàng)目 | 濃度限值 (mg/L) | 標(biāo)準(zhǔn)來源 |
回用水 | PH | 6.5-8.5 | 《城市污水再生利用工業(yè)用水水質(zhì)》(GB/T 19923-2005)中工藝和產(chǎn)品用水標(biāo)準(zhǔn) |
CODcr | 60 | ||
BOD5 | 10 | ||
NH3-N | 10 | ||
濁度(NTU) | 5 | ||
色度 | 30 | ||
鐵 | 0.3 | ||
錳 | 0.1 |
方案優(yōu)勢(shì):
1. 本項(xiàng)目中進(jìn)水直接采用蒸發(fā)器蒸發(fā),采用蒸發(fā)器的目的是可以去除廢水在循環(huán)回用時(shí)產(chǎn)生的累計(jì)的鹽份,同時(shí)可以去除大部分的COD;蒸發(fā)器選用的是常壓低溫?zé)岜谜舭l(fā)器,該蒸發(fā)器是本公司自行開發(fā)設(shè)計(jì)的蒸發(fā)器,其利用熱泵技術(shù),能效比可達(dá)到3.5以上,大大降低了運(yùn)行費(fèi)用。由于蒸發(fā)器是直桶式設(shè)計(jì)不易堵塞。該蒸發(fā)器由于是常壓低溫在材質(zhì)上就是有多種的選擇,比如PPH/HDPE/FRP等耐腐蝕的材質(zhì)。本項(xiàng)目采用的是PP材質(zhì);
2. 本項(xiàng)目中段采用的是生化處理系統(tǒng),由于原水含油,在蒸發(fā)的過程中還是會(huì)有一些油及COD的帶出,為了防止COD的累積就采用了生化處理系統(tǒng)去除部分COD。在生化處理系統(tǒng)的末端使用的是日本三菱進(jìn)口品牌的MBR膜,這樣生化處理系統(tǒng)出水水質(zhì)有保證,出水經(jīng)殺菌后可以進(jìn)入RO系統(tǒng);
3. 在本項(xiàng)目末端采用了RO膜的工藝,這樣可以使出水達(dá)到一個(gè)很好的使用狀態(tài),使出水幾乎不含任何雜質(zhì),*沒有堵塞的風(fēng)險(xiǎn)。在回用水上還配備了恒壓供水系統(tǒng),這樣可以使回有水直接供給使用點(diǎn)不用再增加其他水箱。
4. 整體工藝設(shè)計(jì)比較完善充分,考慮到了多方面的問題。保證*系統(tǒng)可以穩(wěn)定*運(yùn)行。