詳細介紹
除氧器乏氣回收裝置概述:
鍋爐給水的除氧方式通常是采用熱力除氧的方式進行,這種除氧方式具有簡單、可靠和除氧效果好的優(yōu)點,但也造成相當多蒸汽隨著廢氣排出,導致能源的浪費和環(huán)境的熱污染,這部分被浪費的蒸汽稱之為乏汽。若能將這部分乏汽回收并加以利用,將會產(chǎn)生巨大的經(jīng)濟效益和良好的社會效益。乏汽是沒有被污染的低溫蒸汽,它可以送回鍋爐或給水系統(tǒng),也可以與脫鹽水混合以提高補給水的溫度,再將升溫后的脫鹽水送至除氧器水箱,以便充分利用熱量,減少高品質(zhì)蒸汽的使用量,達到無排放無污染節(jié)能環(huán)保的目的據(jù)此我們提出以下技改目標:
1、將乏汽閉式回收利用;
2、現(xiàn)場杜絕冒汽現(xiàn)象,消除熱浪費和熱污染,節(jié)約能源并實現(xiàn)清潔生產(chǎn);
3、確保生產(chǎn)裝置穩(wěn)定用熱,達到生產(chǎn)工藝要求;
4、回收裝置全自動化運行,無需專人看管;
除氧器乏氣回收裝置系統(tǒng)解決的技術(shù)難題:
1、消除乏汽跑冒直排形成熱能浪費,熱污染和噪聲污染;
2、解決高溫水對水泵汽蝕破壞的難題;
3、消除熱力除氧器排氧帶出蒸汽浪費的技術(shù)難題;
4、極大限度回收鍋爐定排擴容器熱能再利用難題;
5、解決汽水混合造成水擊和震動的技術(shù)難題
除氧器乏氣回收裝置系統(tǒng)案例
現(xiàn)系統(tǒng)現(xiàn)狀:
1、熱電廠鍋爐除氧器乏汽排放情況
現(xiàn)有鍋爐4臺(3開1備),容量均為75T/H,汽包壓力5.5MPa;除氧器4臺(3開1備),工作壓力1.0MPa,每臺除氧能力120T/H,補水溫度25℃,除氧器乏器的排汽管徑φ80,乏汽壓力為0.4MPa,比體積為0.8m3/kg,流速取80m/s(見《動力工程師手冊》,機械工業(yè)出版)
可知,每小時所回收乏汽的體積為:3.14×0.042×80×3600=1447m3
即每小時回收乏汽量:
1447/0.8=1.8T/H
以上為理論計算值,
結(jié)合現(xiàn)場實際運行狀況和與相關(guān)技術(shù)人員溝通,認為乏汽壓力以0.4MPa,排氣量以1.5T/H計算較適宜乏汽由排汽口排出,造成大量的水和熱能浪費以及環(huán)境的污染問題,而且除氧器乏汽的直接排放不但損失了熱量還影響裝置的運行環(huán)境,特別是由于在冬季排放乏汽冷凝成水在地面結(jié)冰,影響了操作工人的行走,存在一定的安全隱患。
2.定連排乏汽排放情況
定排每天一次每次約3分鐘,估測閃蒸汽量約
10T/H本次乏汽回收技術(shù)改造涉及的回收點主要是除氧器、定排擴容器,選擇適當?shù)奈恢茫惭b北京首善公司的乏汽回收裝置
SS-FQ3000,本裝置外裝兩臺引射器,依據(jù)流體動力學原理在微負壓狀態(tài)下使乏汽和脫鹽水迅速充分混合,使用二級脫鹽水,將除氧器乏汽、定排乏汽、疏水箱乏汽回收后送至除氧器
2、方案說明:
(1)除氧器、定排共用一臺SS-FQ3000型乏汽裝置回收乏汽,裝置所需補水用脫鹽水。
(2)總乏汽量1.5+1.0=2.5T/H,為確保安全運行并考慮到未來可能有新的乏汽接入,故選型時以極大量考慮。
(3)分別在除氧器、定排乏汽出口加裝新管線連接至SS-FQ3000原管線不必拆除可在其上安裝截止閥,作為備用。
(4)為保證啟停爐壓力波動較大時設(shè)備安全運行,在定排擴容器上安裝水封。
(5)本裝置設(shè)計壓力為0.6Mpa,
(6)與設(shè)備泵后安裝流量計,通過脫鹽水的前后溫差及流量對回收的熱量可做實際測量。將排出的乏汽輸送至回收裝置SS-FQ乏汽和脫鹽水經(jīng)特殊流程設(shè)計而相互快速而充分地混合,乏汽迅速將自身的熱量傳給脫鹽水,裝置內(nèi)置汽水分離器,能自動將乏汽中可能混有的不凝氣體如空氣排出。充分混和之后的水溫可從25℃升至90℃
以上,再將這部分水輸送至除氧器。